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【東北網(wǎng)】智能導(dǎo)航軌跡可控 匠心獨運變廢為寶 龍煤集團雞西礦業(yè)公司平崗煤礦綜合修造廠舊鉆機改造工作紀(jì)實

來源:東北網(wǎng)
發(fā)布時間:2026-01-17
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龍煤集團雞西礦業(yè)公司平崗煤礦修造廠黃金堂創(chuàng)新工作室歷經(jīng)三個多月攻堅,將閑置老舊的普通鉆機升級改造為智能定向鉆機,實現(xiàn)了“精準(zhǔn)靶向鉆探”的重大突破,單臺設(shè)備可為企業(yè)節(jié)約購置資金130余萬元,用科技創(chuàng)新為煤礦安全生產(chǎn)注入強勁動能。

應(yīng)需而創(chuàng)老機煥新的破局之舉

作為深耕煤礦設(shè)備維修改造十余年的“老匠人”黃金堂深知,傳統(tǒng)鉆探模式的弊端。在對瓦斯科等一線單位進行調(diào)研時,他發(fā)現(xiàn)精準(zhǔn)鉆探已成為井下安全生產(chǎn)的迫切需求。新購一臺定向鉆機需要近200萬元,而廠里有不少閑置待修的普通鉆機,能不能通過技術(shù)改造讓它們“煥發(fā)新生”?這一想法在黃金堂心中逐漸成形。

對此,創(chuàng)新工作室成員迅速行動起來,將“普通鉆機升級改造為定向鉆機”列為重點攻關(guān)項目。這一決策既契合了綜合修造廠“創(chuàng)新發(fā)展有產(chǎn)品、匠心賦能是根基”的經(jīng)營理念,更精準(zhǔn)對接了煤礦生產(chǎn)降本增效的核心需求?!凹纫″X,更要管用,讓每一臺老舊設(shè)備都發(fā)揮最大價值。”黃金堂在項目啟動會上的這句話,成為整個技術(shù)團隊的共同目標(biāo)。

攻堅克難精研細(xì)改的匠心之路

普通鉆機升級定向鉆機絕非簡單加裝配件,而是一套系統(tǒng)性的技術(shù)革新。工作室組建專項攻堅小組,圍繞定向鉆進執(zhí)行機構(gòu)、軌跡監(jiān)測系統(tǒng)、液壓調(diào)控裝置和輔助配套系統(tǒng)四大核心模塊展開攻關(guān),每一步都充滿挑戰(zhàn)。

“最開始試驗時,液壓管爆管問題頻發(fā),剛啟動鉆機就面臨停工?!眳⑴c改造的技術(shù)骨干回憶,面對這一難題,創(chuàng)新團隊與維修技師連續(xù)一周扎根車間,反復(fù)調(diào)試控制閥組壓力參數(shù),最終找到最佳壓力分配方案,成功解決液壓管及接頭漏液故障。

一次定向鉆探過程中,設(shè)備突然無法按預(yù)設(shè)軌跡鉆進,眼看項目就要卡殼。黃金堂帶領(lǐng)維修技工在井下連續(xù)奮戰(zhàn)30多小時,餓了就啃干糧,困了就輪流在巷道邊打個盹。他們通過增加手動(自動)調(diào)整閥組、改進液壓系統(tǒng)流向等一系列創(chuàng)新舉措,最終實現(xiàn)鉆孔軌跡自動糾偏,讓鉆機精準(zhǔn)沿著設(shè)計路線推進。

針對孔底馬達輸出扭矩低、鉆進效率不足的問題,團隊更是集思廣益,通過改造提升系統(tǒng)、增設(shè)轉(zhuǎn)盤鎖定裝置、加裝給進速度調(diào)節(jié)閥等手段,實現(xiàn)給進速度無級調(diào)速,使鉆機推進力提升至350kN,最大推進扭矩達14000N·m,鉆探深度可達500米,完美適配不同地層的鉆進需求。同時,配套升級泥漿循環(huán)與凈化裝置,保障鉆具冷卻和巖屑排泄,為精準(zhǔn)鉆探提供全方位支撐。

在軟件系統(tǒng)研發(fā)上,工作室與主機廠協(xié)商,全面優(yōu)化軌跡監(jiān)測與控制軟件,自主整合隨鉆測量儀與監(jiān)控主機,實時采集傾角、方位角、工具面角等參數(shù),將原本不可見的鉆孔軌跡轉(zhuǎn)化為清晰的可視化曲線,實現(xiàn)“偏差可預(yù)警、軌跡可調(diào)控”。

碩果盈枝精準(zhǔn)鉆探的效能之變

歷經(jīng)三個多月的方案論證、配件采購、組裝調(diào)試和反復(fù)試驗,普通鉆機升級改造項目終獲成功。改造后的定向鉆機展現(xiàn)出令人矚目的性能優(yōu)勢:鉆孔軌跡偏差控制在±0.5°以內(nèi),徹底告別“盲打孔”時代;單孔長度較普通鉆機延長500米,瓦斯抽采覆蓋范圍達到普通鉆機的5-8倍,抽采效率提升40%以上。

在經(jīng)濟效益方面,改造后的定向鉆機成本僅為新購設(shè)備的30%,單臺節(jié)約購置資金130余萬元,加上人工成本降低等附加收益,預(yù)計每臺年結(jié)余資金可達150余萬元。傳統(tǒng)普通鉆機需3-5名操作人員近距離作業(yè),勞動強度大、安全風(fēng)險高,而改造后的定向鉆機實現(xiàn)智能自動操控,單臺僅需2—3人即可完成操作,年降低人工成本約20萬元。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,應(yīng)用定向鉆機的煤礦事故發(fā)生率可降低60%以上。精準(zhǔn)鉆探減少了無效鉆孔數(shù)量,降低了鉆機搬遷和輔助作業(yè)時間,同時避免了因鉆孔偏差可能引發(fā)的瓦斯泄漏、透水等安全隱患,為井下作業(yè)筑起一道堅實的安全屏障。