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“精”字當頭細謀劃 技改升級創(chuàng)高效 ——鶴崗礦業(yè)公司選煤總廠精煤倉系統(tǒng)改造工程紀實

來源:黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團
發(fā)布時間:2021-12-11
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“精”字當頭細謀劃 技改升級創(chuàng)高效

——鶴崗礦業(yè)公司選煤總廠精煤倉系統(tǒng)改造工程紀實

隨著鳥山煤礦聯(lián)合試運轉(zhuǎn)開通,鶴崗礦區(qū)稀缺煤種——主焦煤被源源不斷開采出來。為入洗鳥山礦主焦煤,保證主焦煤能夠單洗、單儲、單運,避免混洗造成污染,最大限度地發(fā)揮主焦煤洗選效益,從今年四月份開始,鶴礦公司選煤總廠對精煤倉進行改造。

清倉擴容換新顏,滿效利用增動力 

     “通過對精煤倉的清倉擴容,目前在用的四個精煤倉,實現(xiàn)了高效利用,保證精煤品種質(zhì)量,提高了選煤經(jīng)濟效益”。

     這個廠有4個精煤倉,由于建成時間久,服務周期長、工藝調(diào)整等因素影響,倉容已達不到設計時的標準,為適應焦煤入洗后分裝分運需要,選煤總廠決定對現(xiàn)有煤倉進行清倉擴容,確保分儲分運。

     清倉工作極其艱難,作業(yè)人員要在倉頂?shù)挠^察孔通過吊筐到達堆積角頂部,然后進行手工作業(yè),清除倉內(nèi)堆積的精煤。

     清倉時正值7月份,當時室外溫度已高達30度以上,在封閉的煤倉內(nèi),溫度更是高達35度。清倉工作的職工每天7點便來到單位,進入倉內(nèi)后,一干就是7、8個小時。

     劉樹,是具有多年裝卸工作經(jīng)驗的裝車組長,每天他第一個深入倉內(nèi),測量倉內(nèi)氣體含量,查看工作現(xiàn)場安全狀況,指定每個人的工作位置,在確認倉內(nèi)安全可靠后,其余人員才會相繼進倉。

     裝卸車間主任倪顯軍,也是此次清倉工作的主要負責人,每天他都要守在觀察孔旁,通過對講機與作業(yè)人員進行實時通話。最多一天,3臺對講機電量被他消耗殆盡,嗓子都說啞了,第二天一早他還是準時出現(xiàn)在工作現(xiàn)場。清倉結束后的第二天,他徹底病倒了,由于幾天在烈日下工作,他中暑了。

     參加清倉作業(yè)的11名職工,平均年齡51歲,他們干勁不減,任勞任怨,用自己吃苦耐勞、樂于奉獻的精神,用了4天時間,圓滿完成清倉工作,共清理出精煤1008噸。

     在倉底出煤系統(tǒng)改造之初,工程技術人員多次測算與設計,決定用煤泥矸石填充、空心磚堆砌、斜坡面抹水泥金剛砂砂漿加掛金屬網(wǎng)堆砌成65度斜坡面,有效避免掛煤而發(fā)生堵倉和蓬倉,加快裝車速度。  

精準計量減誤差,多快好省出效益

     “看著沒,3號倉下的軌道衡弄得差不多了,你瞅瞅那顏色多正,這可是咱們近一個月清理出來的效果……”裝卸乙班班長隋宏濤臉上帶著濃濃的笑意,對著正在裝車的工友說道。

     為做到精準計量,選煤總廠對3號倉下軌道衡進行恢復。

     裝卸車間是此次軌道衡雜物清理工作的主體單位,他們在接到任務后,決定采用人工方式進行清淤作業(yè)。在保證正常生產(chǎn)秩序的同時,他們對現(xiàn)有的三個小班采取劃片包干的方式進行,每小班利用班中空閑時間組織人員進行清淤作業(yè),并將清理出的原煤裝袋存放,便于計量和返運地溝。

     “看著了嗎?今天甲班清理出50袋,比咱們班昨天多,咱們今天得多干一會,一定不能讓他們落下……”班班人員展開了生產(chǎn)競賽,為的就是讓新設備盡快安裝投用。

     鐵鍬、鋼釬,一件件突擊的利器在他們手中飛舞;

     排水、涌水、再排水,基坑的水位一次一次漲落;

     一米,兩米……衡內(nèi)雜物越來越少,整體結構逐漸顯現(xiàn)。

     歷時一個月的時間,60噸雜物、近400噸積水,被裝卸車間人員用最原始的辦法清理干凈,長15米,寬4米,深1.4米的軌道衡重新出現(xiàn)在眼前。

     技術人員在對軌道衡主體結構進行測檢后發(fā)現(xiàn),除關鍵的測量原件傳感器外,軌道衡整體結構沒有發(fā)生變化?!翱梢陨倩c錢了,比想象中的狀態(tài)要好很多……” 得知整體結構沒有發(fā)生改變,總工程師宋國志露出喜悅的笑容。

     煤炭銷售公司作為衡器管理的專業(yè)隊伍,當?shù)弥?號倉將主要用于主焦煤分存、分運后,大力支持、特事特辦。聯(lián)系廠家、確定方案、現(xiàn)場監(jiān)督、衡器驗收。今年9月份,一架全新的軌道衡出現(xiàn)在3號倉底,全部功能達到使用標準,為3號倉今后高效利用鋪平了道路。

     精煤3號倉、4號倉現(xiàn)用的放料閘門是傳統(tǒng)的電動插板閘門,插板閘門是通過傳動帶、齒輪、齒條來完成閘門的開關,這種傳動機構很難第一時間控制放煤速度,從而影響裝車計量的準確性。為準確計量,這個廠多次組織人員到峻發(fā)選煤廠參觀學習,反復論證,決定采用電液動腭式閘門取代電動插板閘門,閘門由電液動機構控制閘門的開合,不僅易控易操作易維護,實現(xiàn)集中控制和管理,而且能較為精準的控制精煤的下落速度,減少計量誤差,提高裝車速度和裝車質(zhì)量,從而實現(xiàn)多、快、好、省的裝車目標。

分運提效降成本,安全優(yōu)質(zhì)強基礎

  原精煤倉布料方式為B1000刮板運輸機布料。近年來,伴隨著原料煤種的變化和洗后精煤指標的變化,現(xiàn)B1000刮板運輸機布料無法滿足儲煤的靈活性和多樣性的要求,刮板運輸機布料在使用過程中制約生產(chǎn)的問題日益凸顯。

     為提高分儲效率和精度,這個廠提出使用B1200型皮帶運輸機+犁式卸煤器,替代刮板運輸機布料的改造方案,新方案倉口入料點增多,大大提高倉容利用率,分倉布料更加精準,可有效解決生產(chǎn)9級1/3焦煤和主焦煤兩個產(chǎn)品時,刮板運輸機各倉互相帶料污染問題。新設備事故率和事故時間明顯降低,同時備件消耗量和電量消耗也大幅降低,同比提高經(jīng)濟效益40%。

     由于是對使用50余年工藝設備進行改造,如何做到既保證生產(chǎn),又保證工程質(zhì)量,選煤總廠一班人進行了充分的理論論證與實物推演。大到皮帶機頭位置擺放,小到一顆固定螺栓的擰緊力矩,都經(jīng)過多次計算,對尺寸不合適的地方一遍遍地修改技術參數(shù),直到所有需用設備安放位置全部確定。由于精煤倉上空間小,作業(yè)區(qū)域窄,設備配件安裝出現(xiàn)問題很難調(diào)整。為保證萬無一失,他們在倉下進行帶電聯(lián)機調(diào)試,發(fā)現(xiàn)問題重新調(diào)整再試,直到運行參數(shù)全部達標,設備最終定型。正是這嚴謹審慎的工作態(tài)度,為下步安裝打下堅實基礎。

     施工現(xiàn)場在距地面近32米的高空上,如何將拆除的舊件運下來,將新設備運上去,成為擺在各施工單位的一大難題。大件太多了,僅皮帶就重達3、4噸,如何能夠在保證安全的前提下,快速將拆除件運下來,這是此次改造首要解決的問題。

     “用汽車吊怎么樣?我們安裝隊有這方面的經(jīng)驗,汽車吊吊運高度可以得到保證,用時也方便,并且只要捆綁牢靠,安全也有保證”。安裝隊隊長蘇樹廷在關鍵時刻毫不猶豫地站了出來。

     汽車吊運方案出臺,一系列難題一一化解,設備吊運,現(xiàn)場擺放、人員配置等各項準備工作就緒,今年10月12號,工程的集結號正式吹響。

     重介車間、水選車間、安裝隊、機電科、土建二隊、安檢科等多家基層單位兵合一處,將打一家。重介車間清理錨鏈刮板,機電科排線布線保證動力,水洗車間和安裝隊負責錨鏈拆除,皮帶運輸機安裝,土建二隊清除土建雜物,安檢科現(xiàn)場盯守,保證安全。6家單位50余名工人,密切配合、銜接有序、忙而不亂。

     重介車間提前組織人員,在拆除錨鏈的當天,全車間當班人員全部上崗,車間主任胡學文,檢修班長張玉通,運轉(zhuǎn)丙班班長劉岳倫,更是一早就來到精煤倉頂錨鏈拆除現(xiàn)場,查看現(xiàn)場實際情況,安排職工對位作業(yè),一道道符合現(xiàn)場實際,具有可操作性的指令不停地發(fā)出,110米錨鏈, 200塊刮板,近2噸的鋼鐵僅用3個小時就清理干凈,為下步工程的有序開展消除了障礙。

     水洗車間、安裝隊負責錨鏈拆除,皮帶運輸機安裝主攻任務,這兩個車間的帶頭人黃起鶴、蘇樹廷更是寸步不離地u守在施工現(xiàn)場。

     在鏈槽切割過程中,水選車間電焊工金學偉、張憲義早上8點,點燃割槍后,就一直沒有停下來,就連午飯都是在工位換著班吃的,兩人直到當天14時,他們負責的鏈槽全部切轄完成后,才直了直已經(jīng)麻木的腰板,長長松了一口氣。

     選煤系統(tǒng)享有盛名的機電安裝隊伍也碰上“硬骨頭”,由于施工現(xiàn)場狹窄,且沒有備用減速機,而原減速機使用必須調(diào)整方向,由一型變二型。原減速機由于使用多年,封膠和機體已成為一體。如不能按時完成減速機改造任務,不僅工期延誤,而且影響生產(chǎn),造成難以彌補的經(jīng)濟損失。為打開機蓋調(diào)整齒輪方向,他們使用各種方法,反復進行嘗試,直到晚上11點終于用風槍將封膠烤化,才得以打開機蓋。消息傳來,生產(chǎn)廠長郭敬宇長長地出了一口氣。

     為保證工程進度和質(zhì)量,總工程師宋國志每天盯在現(xiàn)場,調(diào)度指揮,一個個技術難關被攻克攻克。黨委書記劉衍輝組織好后勤保障,為他們送去手套、口罩、茶水、熱飯,一件件暖心舉動,使職工干勁空前……

     施工現(xiàn)場距地面有32米高,由于場地狹窄,作業(yè)人員較多,最多時有近60人同時施工。為保證安全,廠安檢科提早制定安全措施,明確現(xiàn)場安全負責人,嚴格控制施工人數(shù),加強現(xiàn)場監(jiān)管,在強有力的措施保證下,6天時間沒有出現(xiàn)任何閃失,安全高效地完成了系統(tǒng)技改升級任務。

老驥伏櫪志不消,功勛再現(xiàn)續(xù)新篇

     談起技改升級,這個廠總工程師宋國志如數(shù)家珍,“這次精煤倉改造,涉及的項目多、工期長,參與隊伍、人員多,且大多在高空作業(yè),我們選煤總廠通過此次技改升級充分體現(xiàn)了隊伍的戰(zhàn)斗力,生產(chǎn)單位不怕臟累,不記得失;輔助部門也積極配合,供應科及時將口罩、手套送到現(xiàn)場,總務科每天為職工送去可口的飯菜,使我們一線職工干勁高漲。相關兄弟單位也是積極配合,設備租賃站為我們提供應急采購綠色通道,鐵路運輸部為我們保送施工材料,使我們工期沒有延誤……”

     創(chuàng)新無止境,改造無窮期。近年來,選煤總廠采用小步快跑的方式,技術升級不斷推向深入,洗選工藝革新日新月異。雨水收集利用,加壓過濾機更新、介質(zhì)泵大修、浮選機改造,一臺臺關鍵設備技改升級不停歇。截粗系統(tǒng)改造、中塊破碎再洗工程改造、內(nèi)振弧形篩創(chuàng)新、介質(zhì)回收系統(tǒng)改造、供電系統(tǒng)升級,一項項重點工程有序推進。全廠設備正常開機率不斷提高,設備持續(xù)運行時間記錄不斷被打破,高效企業(yè)目標已現(xiàn)雛形。

     “我們選煤總廠生產(chǎn)的精煤早已是鶴崗礦區(qū)的招牌煤種之一,在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中有著超高的知名度,此次,精煤倉系統(tǒng)技改升級后,我們生產(chǎn)的9級1/3焦煤和主焦煤兩個產(chǎn)品可以實現(xiàn)分儲、分裝、分運,確保了分煤種洗選效益最大化……” 劉凱廠長胸有成竹的話語道出此次技改升級的關鍵所在。

     “雖說我們是老廠,但是我們廠現(xiàn)在設備運行狀態(tài),工藝水平一點也不比先進洗選企業(yè)差,伴隨此次主焦煤洗選的成功,全廠職工的思想觀念有了極大轉(zhuǎn)變,工作干勁更足了……”黨委書記劉衍輝看著皮帶上緩緩流淌的烏金,臉上洋溢著收獲的喜悅。

      目前,鳥山礦首批入洗原煤已洗選完畢,在3號、4號精煤倉中,抽查化驗工作正在緊張進行中,待全部化驗結果出來后,即將發(fā)往精煤客戶。

優(yōu)質(zhì)主焦煤是中國煤炭市場的稀缺煤種,選煤總廠入洗的主焦煤必將加入優(yōu)質(zhì)煤種序列,成為鶴礦公司又一拳頭產(chǎn)品,為鶴崗礦區(qū)再增添一張強有力的底牌,為企業(yè)在市場大潮中乘風破浪增添強勁動力……